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新疆独山子石化公司裂解炉低氮燃烧器改造成效显著

作者:冷凝锅炉    时间:2018-01-19 17:42

截止1月15日,独山子石化公司乙烯二联合7号裂解炉一次投料成功13天,标志着7号炉顺利完成低氮燃烧器改造检修任务。乙烯厂自2016年12月正式启动第一台裂解炉低氮燃烧器改造,经过一年努力,至2017年12月,已完成老区全部7台、新区2台裂解炉低氮燃烧器改造,全部通过性能考核。

裂解炉低氮燃烧器的改造,是为了满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)规定的工艺加热炉烟气中氮氧化物浓度小于100 mg/m3的要求。乙烯老区3#、4#炉低氮燃烧器采用美国ZEECO公司技术,其余5台炉采用北京航天11所技术;新区乙烯8#炉采用美国ZEECO公司技术,7#炉采用美国约翰-新科公司技术。

目前改造的低氮燃烧器均能正常运行,燃烧火焰状况良好,炉管表面温度和上下温差在正常范围内,对裂解炉运行周期没有影响,烟气中氮氧化物和CO稳定满足国标排放要求。

在低氮燃烧器改造过程中,乙烯厂高度重视,克服困难,派专人外出调研,学习国内同行业装置改造经验;与厂家深入开展技术交流,细致推敲技术协议;严格执行参数指标,保证了改造成功、按期投用。

石化公司要求乙烯厂要继续组织好新区乙烯6台裂解炉低氮燃烧器改造工作,加强与ZEECO公司沟通联系,严格执行技术协议标准,按时完成CFD和燃烧测试报告,确保改造顺利完成,并在在前期工作基础上,要进一步研究裂解炉烧焦及升降温期间烟气达标问题。物资采购部要加紧督促ZEECO公司低氮燃烧器及时到货,确保“3·30” 和“4·30”的到货时间节点,严把供货质量关。

按照计划,乙烯一联合车间其余6台裂解炉将于今年6月30日前改造完成。



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